发布时间:2026-04-12
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华中地区某年加工30万吨大豆的植物油精炼厂,生产过程中产生高浓度有机废水。原有处理系统老化,处理效果不稳定,尤其在油脂回收率低的情况下,导致后续生化系统经常崩溃。企业决定进行技术改造。
废水主要来自三个工段:浸出车间废水(含正己烷残留)、精炼车间废水(含脂肪酸、磷脂等)和包装车间清洗废水。主要污染物包括:动植物油(200-800mg/L)、COD(3000-8000mg/L)、SS(500-1500mg/L)以及少量溶剂残留。废水特点是含油量高、乳化严重、水温波动大。
预处理单元:隔油池(去除浮油)-调节池(水质水量均衡)-涡凹气浮(投加破乳剂,去除乳化油)
生化处理单元:厌氧折流板反应器(ABR,COD去除率50%-60%)-生物接触氧化池(填料式好氧处理)
改造后系统运行稳定,出水油含量5mg/L,COD60mg/L,SS10mg/L,远优于《油脂工业水污染物排放标准》。通过改进工艺,年回收油脂约120吨,创造经济效益60余万元。处理后的水30%回用于厂区绿化及道路冲洗,实现了水资源循环利用。
kykjjtzongbu@syrfny.com
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